立磨系統(tǒng)有著運行故障率較高、臺時產(chǎn)量低、生料工序電耗較高等缺點,隨著《水泥單位產(chǎn)品能源消耗限額》標準在行業(yè)內(nèi)強制執(zhí)行,如何提高產(chǎn)量降低能耗成為攻關的重要課題。本文鄭礦機器就對生料立磨系統(tǒng)的提產(chǎn)降耗進行簡單介紹分析。 一、加強工藝技術管理提高立磨臺時產(chǎn)量
1、關注立磨故障停機及停機原因分析
通過對立磨停機原因進行統(tǒng)計分析,發(fā)現(xiàn)立磨經(jīng)常因石灰石塊大、配料站結堵而斷料導致立磨振動跳停次數(shù)較多。主要是因為對石灰石的粒度關注不夠,立磨常因石灰石粒度過大而振動跳停。
采取措施:
1)降低入磨石灰石粒度。每周至少抽查一次,嚴格控制石灰石粒度≤75mm,立磨臺時產(chǎn)量有所提高,石灰石粒度按≤50mm來控制,立磨臺時產(chǎn)量可得到進一步提升,且生料磨跳停次數(shù)減少,生料細度也得到較好的控制。
2)加強生料配料站管理,硅酸鹽水泥熟料主要采用石灰石80%~85%、粉砂巖(黏土)10%~15%、鐵粉3%~5%進行配料,因黏土較濕易結堵,按20%~30%的比例與粉砂巖一起搭配入配料倉,減少配料站結堵,穩(wěn)定磨機工況。
2、關注系統(tǒng)風量
立磨系統(tǒng)通風量的大小對立磨的產(chǎn)量和平穩(wěn)運行至關重要,立磨系統(tǒng)磨機入料口處三道鎖風閥、立磨排渣口、增濕塔回灰螺旋輸送機等易磨損部位容易出現(xiàn)漏風,及時利用停機機會焊補堵漏。立磨進風管道水平風管處積料,影響磨內(nèi)通風量。雖在易積料處做了灰斗,每天放一次,經(jīng)仔細檢查管道內(nèi)的積料還是放不凈。為此,在每次停磨定檢時都安排工人及時清理,保證磨機系統(tǒng)風量。
3、根據(jù)使用情況調(diào)整磨內(nèi)擋料圈高度
立磨磨內(nèi)料層的厚度取決于擋料圈的高度,理論上可將擋料圈的高度控制在磨輥直徑的2%±20mm。磨機擋料圈過高,磨內(nèi)料層太厚,研磨效果未能充分發(fā)揮,磨機負荷大,主電動機電流高。
4、優(yōu)化工藝參數(shù)
立磨系統(tǒng)正常運行時,嚴格控制立磨出口溫度在85~90℃,研磨壓力控制在11~13MPa,料層厚度控制在90~110mm。
二、將噴口環(huán)由內(nèi)循環(huán)改為外循環(huán)降低系統(tǒng)電耗
利用定檢時間進行改造,采用外循環(huán)噴口環(huán)替代內(nèi)循環(huán)噴口環(huán),噴環(huán)間隔距離與角度(45°)未變,噴環(huán)寬度增加約60~70mm,即通風面積變大,從而改變氣流速度(風速減慢),噴口環(huán)風速由原來70~90m/s下降到40~60m/s??蓽p少提升大塊物料,減少物料在磨內(nèi)循環(huán)次數(shù)并穩(wěn)定料層,從而達到降低系統(tǒng)電耗的目的。
立磨噴口環(huán)改造后,經(jīng)過磨合與操作參數(shù)的優(yōu)化,磨機臺時產(chǎn)量與改造前大致相同,生料細度與水分滿足生產(chǎn)控制指標要求。磨機壓差由原來的7500Pa左右降到6000Pa以內(nèi),主電動機電流下降15A左右。由于改造后,外排量顯著增多,原排渣口設計較小,此次改造排渣口未加大(若加大殼體受力不均,影響設備安全),導致排渣口來不及排出改造后較多的外排量,部分從進風管北側出料口排出(每班約15t),需進一步改進。從改造后的參數(shù)看主要是磨機壓差和主電動機的電流下降,系統(tǒng)風機的電流未見明顯下降,此改造項目還有優(yōu)化空間。
三、效果分析
經(jīng)過采取加強工藝技術管理、節(jié)電技術改造、優(yōu)化中控操作等措施,生料立磨系統(tǒng)產(chǎn)量明顯提高,系統(tǒng)電耗也有了較明顯的下降。